拋丸機(jī)的幾個常見問題及解決方法
拋丸機(jī)是通過高速旋轉(zhuǎn)的拋投頭將鋼丸加速到一定速度,然后將高速鋼丸噴向待清理的工作面,通過敲擊去除表面氧化物的過程。清理的速度取決于鋼丸的流量,直接反映拋丸器的負(fù)荷(電流的變化)。
噴丸后的效果主要基于兩個指標(biāo):表面粗糙度和表面潔凈度是否達(dá)標(biāo)。
因為噴丸下一道工序的熱處理爐對鋼板的潔凈度要求較高,至少達(dá)到Sa2.5,zuihao是Sa3。因為正火爐是無氧的,以淬火為主。如果鋼板下表面的氧化物沒有wanquanqingchu。進(jìn)入爐內(nèi)后,氧化物會附著在熱處理爐的下表面,在高溫下形成結(jié)核。然后,結(jié)節(jié)將反向擠壓在爐中處理的鋼板的下表面,以形成凹坑(輥印)。如今,市場對產(chǎn)品表面質(zhì)量的要求越來越嚴(yán)格。有輥印的鋼板會引起大量客戶投訴,不僅影響產(chǎn)品在客戶心目中的拋丸機(jī)形象,還會造成客戶索賠大幅增加,嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益。
針對這種情況,拋丸機(jī)成為關(guān)鍵設(shè)備,拋丸質(zhì)量直接影響鋼板質(zhì)量。因此,下表中的拋丸質(zhì)量是zhongdian檢查對象。我們采用DISA8發(fā)拋丸器的通過公式拋丸機(jī),拋丸頭采用37KW直連結(jié)構(gòu),具有傳輸效率高、拋丸量大、覆蓋面積大的優(yōu)點。投擲頭的放置上下對稱,前后對稱。
拋丸機(jī)設(shè)備投入使用后,效果基本達(dá)到預(yù)期要求。但是也有一些小問題。比如本機(jī)的顆粒清理采用三個清理程序:1。刮刀清潔2。滾刷清潔3。高壓風(fēng)機(jī)吹掃。正常使用時,這三種工藝都能滿足清洗要求,離開拋丸室的鋼板表面基本沒有鋼丸。但當(dāng)清洗裝置采用進(jìn)口設(shè)備設(shè)計時,被照鋼板的每米彎曲率為6mm。其實由于種種原因,往往達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。這樣只能人為抬高刮刀,導(dǎo)致刷鋼珠過多,超出了當(dāng)時機(jī)器的設(shè)計能力。這樣就在鋼板表面帶出了很多鋼球,帶拋丸機(jī)。
拋丸機(jī)機(jī)zuibo板材設(shè)計為10mm,實際操作中拋丸經(jīng)常使用6mm鋼板。還有9鎳鋼,比較軟。但軋制時,表面要加一層保護(hù)涂層,需要進(jìn)行大量拋丸處理。鋼板經(jīng)常發(fā)生變形,一般表現(xiàn)為向上鼓包。初步分析認(rèn)為上表拋丸速度過高,鋼板向上拱起。然后降低下表中的電流,實驗后發(fā)現(xiàn)效果并不理想。后來分析了鋼板鼓包的原因,應(yīng)該是拋丸應(yīng)力引起的變形。這種情況在厚板上不明顯,在薄板上非常明顯。
還有,在觀察拋丸后的清潔效果時,一般都是站在鋼板上觀察。下表一般不查,但通過同樣的電流,下表的質(zhì)量應(yīng)該和上表面的質(zhì)量一樣。事實上,經(jīng)過一段時間的使用,發(fā)現(xiàn)正火爐的爐輥結(jié)瘤在后期過程中仍然相當(dāng)嚴(yán)重。推斷拋丸質(zhì)量有問題,上表面拋丸沒有問題,不代表下表面拋丸質(zhì)量也不錯。
針對這些情況,我們對拋丸機(jī)設(shè)備做了如下改進(jìn)。
1)在原拋丸機(jī)出口處增加一個刷洗吹掃裝置。此外,在底部增加了一個自動顆粒回收螺桿,將收集的鋼丸返回到拋丸室。添加的毛刷與原機(jī)連接,高度通過HMI輸入PLC后自動運(yùn)行。這樣,經(jīng)過兩次清洗系統(tǒng),即使鋼板變形嚴(yán)重,也能保證出來時不取出鋼丸。也就是說,改善了現(xiàn)場的工作條件,沒有帶出多余的鋼丸,也降低了工人的工作強(qiáng)度。
2)根據(jù)噴丸后鋼板的變形情況,發(fā)現(xiàn)變形是由噴丸后鋼板表面的殘余壓應(yīng)力引起的。在普通拋丸中,如果上下表面的拋丸量相等,上下表面的殘余壓應(yīng)力就會相互抵消。噴丸后經(jīng)常發(fā)生的是鋼板鼓包到上表面。結(jié)果表明,鋼板上表面的殘余壓應(yīng)力較大,即上表面的拋丸大于下表面的拋丸。一般來說,拋丸電流直接反映了拋丸量。因此,在正常校準(zhǔn)期間,上下表面上的電流將被調(diào)整為一致。直觀來看,上下表面拋丸的情況應(yīng)該是一樣的,但實際上因為下拋丸器向上拋丸,在相同的載荷條件下,拋丸的鋼丸會比上表面少。經(jīng)過分析,我們決定將下表中的拋丸電流調(diào)整為比上表中的大10個點,從而基本消除鋼板的鼓包現(xiàn)象。
3)鋼板下表中的拋丸質(zhì)量難以監(jiān)控,所以我們在現(xiàn)場對輥道基礎(chǔ)進(jìn)行了改進(jìn)。拋丸室出口外的輥道下方增加一個觀察坑。如果需要,我們可以觀察坑內(nèi)每個鋼板下表面的拋丸情況。另外,下表的拋丸質(zhì)量不僅目測干凈,還有下表與白色膠帶的附著力測試。具體是把白色膠帶貼在剛噴完的鋼板下面的桌子上,然后用10倍放大鏡觀察粘在上面的鐵粉量。同時,根據(jù)拋丸清理的不同潔凈度,制定了五級標(biāo)準(zhǔn),并制成樣品。規(guī)定只有達(dá)到二級以上的才算合格,才能進(jìn)入下一道工序。
所以經(jīng)過廠家的幾次改進(jìn),使用拋丸機(jī)就可以滿足生產(chǎn)工藝的要求了。噴丸后鋼板形狀的改善,尤其是下表中噴丸質(zhì)量的提高,直接減少了常化爐爐輥結(jié)瘤現(xiàn)象,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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